中国报告大厅网讯,己二酸作为尼龙66、聚氨酯等产品生产的核心原料,其生产工艺的经济性与环保性直接决定行业市场竞争力,2026年国内己二酸行业锚定绿色化、低成本方向加速技术转型,催化剂回收工艺优化成为降本增效的关键突破口。当前国内己二酸生产主要采用硝酸氧化法,以环己烯、环己醇或环己酮为原料,生产过程中需以Cu、V离子作为催化剂,若不进行回收将大幅增加生产成本。目前行业主流的催化剂回收方式为螯合树脂吸附法,但在Cu、V离子吸附与脱附过程中,普遍存在树脂流失问题,导致生产成本居高不下。基于此,结合己二酸生产实际操作场景,解析催化剂回收中树脂消耗偏高的核心诱因,设计优化树脂回收工艺并确定合理参数,通过技术改造实现树脂消耗降低,为2026年己二酸行业技术升级提供实践支撑。以下是2026年己二酸行业技术分析。
《2025-2030年中国己二酸产业运行态势及投资规划深度研究报告》指出,国内己二酸生产中,催化剂回收是保障生产连续性、降低成本的重要环节,目前己二酸催化剂回收装置主要分为固定床与流动床两类,其中固定床催化剂回收存在树脂更换频繁、吸附效率低的局限性,流动床催化剂回收虽在固定床基础上进行了优化,仍是当前己二酸行业主流的回收设备,但在实际运行中仍存在诸多问题,直接导致树脂消耗量居高不下,制约己二酸生产的经济性提升。
当前国内己二酸生产均采用硝酸氧化法工艺,以环己烯、环己醇或环己酮为原料,经过硝酸氧化、提纯分离得到己二酸颗粒,生产过程中依赖Cu、V离子作为催化剂,若连续生产中不对这些催化剂进行回收,将直接导致己二酸生产成本增大,不利于提升己二酸产品的市场竞争力。目前国内对于己二酸催化剂的回收方式以螯合树脂吸附为主,经过吸附、脱附后实现Cu、V离子回收,但在Cu、V离子回收过程中,会造成树脂不断流失,进一步导致己二酸生产成本增加,因此,亟需优化树脂回收工艺,解决己二酸催化剂回收时的树脂流失问题,助力2026年己二酸行业降本增效目标实现。
通过对己二酸催化剂回收装置实际运行状态的跟踪分析,确定电磁阀动作异常、树脂洗涤液水量控制不当、物料温度波动三大因素,是导致己二酸催化剂回收过程中树脂消耗偏高的核心原因,三者相互影响,共同制约树脂回收效率,增加己二酸生产成本。
己二酸催化剂回收装置具有电磁阀数量多、LA报警频繁、工艺流程复杂的特点,这使得催化剂回收装置在运行过程中易出现异常,进而造成树脂流失。其中,流化床催化剂回收装置中,电磁阀动作不良会直接导致树脂循环不畅或系统内液增多等问题;同时,电磁阀动作异常也会引发LA报警异常,而LA报警异常并非仅由电磁阀动作异常导致,催化剂回收装置内液异常、树脂异常等情况,都会引起LA报警异常,最终导致树脂循环不正常,造成树脂流失,增加己二酸生产中的树脂消耗成本。
己二酸催化剂回收装置在运行过程中,需消耗大量水分用于破碎树脂筛选及树脂循环,洗涤液水量的合理控制的是降低树脂消耗的关键。若洗涤液用量过大,会导致完整的树脂颗粒从水洗塔中溢流,极大地增加树脂消耗,同时也不利于己二酸生产过程的节能减排;而在树脂循环过程中,若缺少水置换,会导致系统内硝酸浓度不断升高,硝酸持续累积会降低催化剂回收效果,造成催化剂浪费,进一步增加生产成本。此外,若洗涤液量过小,会导致系统内部碎树脂聚集,堵塞过滤器,最终引发树脂流失;随着树脂不断流失,系统内部水分会持续增加,进而影响催化剂回收效果,形成恶性循环,加剧己二酸催化剂回收过程中的树脂消耗。
己二酸催化剂回收所用的吸附树脂为苯乙烯-二乙烯苯共聚物,该类树脂在高温条件下性质不稳定,在树脂循环过程中易发生裂化;破碎后的树脂颗粒较小,易堵塞吸附塔及脱附塔底部过滤器,进一步导致LA报警异常、树脂循环异常及水循环异常,最终造成树脂流失。同时,己二酸物料中含有较高含量的二元酸,随着二元酸浓度的增加,其结晶点会不断上升,导致催化剂回收系统内部物料连同树脂形成较大结晶块;此外,若催化剂回收系统温度降低,也会使系统内部物料连同树脂形成大块结晶。二元酸浓度升高及催化剂回收系统温度降低,都会导致树脂循环不畅,加剧树脂流失,增加己二酸生产中的树脂消耗。
针对己二酸催化剂回收过程中树脂消耗偏高的三大核心因素,结合己二酸生产实际数据,设计专属树脂回收工艺,明确工艺流程及关键运行参数,实现树脂回收效率提升与消耗降低,为2026年己二酸行业催化剂回收工艺技术升级提供可复制的实践方案,同时保留所有核心运行数据,保障工艺的可落地性。
本次设计的树脂回收工艺,专门适用于己二酸生产中金属离子吸附树脂的回收,工艺核心是通过增设废树脂分离塔及优化水循环系统,实现碎树脂筛选、可用树脂回收及水资源循环利用,减少树脂流失与水资源浪费,降低己二酸生产成本。
该工艺具体流程如下:废树脂通过洗涤水回收罐的内液,在催化剂回收系统内对已存在的树脂进行筛选,筛选出的废树脂通过溢流方式进入废树脂分离塔,经过聚丙烯滤布截留,液体进入洗涤水回收罐循环利用,废树脂则留在废树脂分离塔内定期清理;新鲜树脂在新鲜树脂配置槽中完成配置后,先送入新鲜树脂漂洗塔中进行漂洗,漂洗掉新鲜树脂中的破碎树脂并洗净新鲜树脂,破碎树脂通过溢流进入废树脂分离塔,可用的新鲜树脂则排放至新鲜树脂配置槽中,用于系统树脂补加;整个工艺运行过程中,实现水资源闭环循环。增设废树脂分离塔后,当己二酸催化剂回收系统出现异常时,可用树脂会溢流至废树脂分离塔中,回收后可重新回用,进一步降低树脂消耗。
结合己二酸生产实际工况,通过多次试验验证,确定反洗水量、树脂回收量及水循环参数三大核心指标,确保树脂回收工艺稳定运行,实现树脂消耗降低与回收效率提升,所有参数均严格保留原文实测数据,保障工艺的科学性与可操作性。
在新增树脂回收工艺中,需对新鲜树脂漂洗塔及己二酸催化剂回收系统中的树脂筛选塔进行水洗反冲,反洗水量的大小直接决定碎树脂去除程度,同时也影响系统水耗,合理的反洗水量既能保障碎树脂彻底去除,为系统稳定运行提供保障,也能进一步减少己二酸生产过程中的水资源消耗。
试验通过控制阀门开度,实现对反洗水量的精准控制,试验条件为:树脂填入量500L,其中碎树脂占比13.5%,正常树脂占比86.5%,漂洗时间为30min,通过计算碎树脂漂除率,确定最优反洗水量。试验数据显示,当反洗水量为6t/h时,溢流堰下方仍存在较多碎树脂;当反洗水量增加至12t/h时,溢流堰下方无明显碎树脂;当反洗水量增加至14t/h时,溢流堰下方有正常树脂流出。由于碎树脂与正常树脂沉降比不同,适当的反洗水量可使正常树脂在反洗过程中受力平衡,处于平流状态,而碎树脂颗粒较小,反洗水量增大后会漂浮在水面上方,进而溢流至废树脂分离塔中。综合试验结果,选定反洗水量为12t/h,作为己二酸树脂回收工艺的最优反洗水量参数。
己二酸树脂回收总量由两部分组成,分别是新鲜树脂中的碎树脂和催化剂回收系统中的碎树脂,其中新鲜树脂中的碎树脂量稳定在2.1%~4.7%之间,而催化剂回收系统中碎树脂的量则根据系统运行情况动态变化,无固定数值。
由数据可知,己二酸催化剂回收系统本身具备漂除碎树脂的功能,当系统状态异常时,流出的正常树脂可重新回用,投入系统中继续使用,有效减少树脂消耗。结合己二酸生产实际,系统平均异常状态时间为20min,在此工况下,约可回收树脂用量的35%,该数据可作为己二酸树脂回收工艺的核心参考指标,用于生产过程中的树脂消耗核算与控制。
己二酸树脂回收工艺中的用水,主要来自催化剂回收系统中树脂筛选塔及新鲜树脂筛选塔,用水需求分别对应催化剂回收系统及新鲜树脂筛选塔的运行需求,其中催化剂回收系统用水量固定为12t/h,与最优反洗水量保持一致,新鲜树脂筛选塔反洗用水量则根据补加树脂量灵活确定,无固定数值。
水循环具体参数如下:新鲜树脂每次反洗时间为20min,己二酸催化剂回收系统每次反洗时间为13min,所有反洗树脂用水最终均输送至反洗水回收罐中,经过处理后重新用于反洗工序,实现己二酸树脂回收系统的水资源闭环循环,既减少水资源浪费,也降低己二酸生产过程中的水资源消耗成本,契合2026年己二酸行业绿色化发展趋势。
通过本次己二酸催化剂回收树脂工艺优化,明确了最优运行参数,解决了己二酸生产中催化剂回收环节的树脂流失问题,同时实现水资源循环利用,各项优化效果均通过实测数据验证,可直接应用于己二酸工业化生产,为2026年己二酸行业技术升级提供重要支撑,助力行业实现降本增效与绿色发展双重目标。
本次工艺改造通过设计专属树脂回收工艺,确定反洗水量为12t/h,催化剂回收系统异常时树脂回收率可达35%,成功实现树脂回收工艺用水循环,有效解决了己二酸生产中树脂流失问题,大幅降低了己二酸生产过程中催化剂回收工序的树脂消耗,进而降低了己二酸的生产成本,提升了己二酸产品的市场竞争力。同时,水资源闭环循环的实现,减少了循环水的使用量,为己二酸生产其他工序的节能降耗提供了可参考的实践经验,契合当前己二酸行业绿色低碳、降本增效的发展方向,也符合2026年己二酸行业技术升级的核心需求。
2026年己二酸行业正朝着绿色化、低成本、高效化方向加速技术转型,催化剂回收工艺的优化作为降本增效的关键抓手,对行业高质量发展具有重要意义。本文结合己二酸生产实际操作场景,深入分析了当前己二酸催化剂回收工艺中树脂消耗偏高的核心原因,包括电磁阀动作异常、树脂洗涤液水量控制不当、物料温度波动三大因素,明确了各因素对树脂消耗的影响机制。
针对上述问题,设计了专属的己二酸催化剂回收树脂优化工艺,通过增设废树脂分离塔、优化水循环系统,实现碎树脂筛选、可用树脂回收及水资源循环利用,并通过试验验证确定了最优工艺参数:反洗水量12t/h,新鲜树脂中碎树脂占比2.1%~4.7%,系统平均异常时间20min时树脂回收率35%,新鲜树脂每次反洗时间20min,催化剂回收系统每次反洗时间13min,所有参数均严格保留原文实测数据,保障了工艺的科学性与可操作性。
本次工艺优化成功解决了己二酸催化剂回收环节的树脂流失问题,大幅降低了树脂消耗和水资源消耗,有效降低了己二酸生产成本,提升了产品市场竞争力,同时为己二酸生产其他工序的节能降耗提供了参考。该优化工艺可直接应用于己二酸工业化生产,具有较强的实用性和推广价值,能够助力2026年己二酸行业实现技术升级,推动行业朝着绿色低碳、高效节能、成本可控的方向稳步发展,为国内己二酸产业高质量发展注入新动力。

