中国报告大厅网讯,2026年生铁行业竞争日趋激烈,预计全年铸造用生铁产量约2541万吨、需求约2639万吨,供需格局呈现微幅失衡态势,同时行业面临严禁新增产能、超低排放改造及进口铁矿石对外依存度超80%的多重压力,降本增效与资源高效利用成为企业抢占竞争优势的核心突破口。生铁生产的核心原料为铁矿,而我国现存铁矿资源平均品位不足25%,低于全球平均水平近19%,部分地区铁矿平均品位不足10%,磁性铁含量甚至低于4%,这类超低品位伴生铁磷矿物的开采利用难度大、成本高,长期以来未能得到有效开发。为破解这一困境,推动生铁行业资源自主可控水平提升,通过改进联合选矿工艺流程、优化设备配置,实现超低品位伴生铁磷矿物的低成本综合回收,既能拓宽生铁生产的原料来源,又能降低生铁生产成本,为2026年生铁行业竞争中企业提升核心竞争力提供重要支撑,相关工艺优化及实操数据具有极强的行业参考价值。以下是2026年生铁行业竞争分析。
生铁生产高度依赖铁矿资源,原料成本占生铁生产成本的比重极高,在2026年生铁行业竞争日趋激烈、原料价格波动频繁的背景下,开发利用超低品位伴生铁资源成为降低生铁生产成本、保障原料供应的关键路径。我国超低品位铁矿普遍存在脉石含量大、选比高、尾矿处理量大、选矿成本高的问题,常规选矿工艺难以实现经济效益与资源利用效益的双赢。常规工艺中,磨前抛尾效率偏低,导致入磨矿量偏大、磨矿成本居高不下;同时,为综合回收铁尾矿中的伴生磷矿,常规浮选工艺要求浮选槽液温不低于37℃,需配备大型采暖锅炉,采暖设备投资及冬季供暖能耗过高,进一步推高了生铁原料的综合回收成本。基于此,工艺改进重点聚焦磨前超细碎干式预选抛尾和磷矿低温浮选两大核心环节,通过优化流程与设备配置,实现降本增效与资源综合回收的双重目标。
《2025-2030年中国生铁行业运营态势与投资前景调查研究报告》指出,磨前超细碎和干式预选抛尾是减少生铁原料选矿成本的核心环节,核心思路是在矿石入磨前,通过超细碎处理使脉石矿物与铁矿充分解离,再通过干式预选抛尾去除大量废石,减少入磨矿量,降低磨矿能耗与成本,为生铁生产提供低成本铁矿原料。在整个选矿作业流程中,破碎阶段较磨矿阶段投资小、能耗少、效率高,入磨前尽可能减小矿石粒度,再通过干选除去大量废石,是减少生铁原料选矿成本最直接、最有效的手段。
生铁原料选矿中,传统磨选工艺采用三段(粗碎、中碎、细碎)一闭路破碎筛分和球磨机磨矿湿式磁选工艺,经三段破碎后,入磨原矿粒度过粗(粒径为0~15mm),进入磨矿环节后会造成磨机负荷大、耗能高,最终导致生铁原料的铁矿精粉成本偏高。相较于常规细碎设备,高压辊磨机更适合生铁原料选矿的磨前超细碎处理,其采用层压粉碎机理,与常规破碎和球磨设备的压、剪破碎不同,能生成大量微细颗粒,破碎产品细粒级含量高,物料多沿解理面破碎,大部分已初步解离,可实现较大产率的预选抛废,达到废石早抛、矿石早收的目的。
高压辊磨机在干选抛尾时能抛去大量尾矿,可大幅降低球磨机钢球衬板消耗和磨矿负荷。经实践验证,高压辊磨机作业产生的矿石颗粒越小、粉矿含量越多,下一步磨矿功耗越省,磨矿效率越高,磨矿处理能力也越大,钢球、衬板等辅助材料的消耗也越少,可使磨矿产能提高20%左右,同时节省磨矿系统电耗。将高压辊磨机细碎产品经筛分分级后的细粒级矿物,通过粉矿悬浮式干选机进行分选,可增大干式抛尾比例,进一步减少入磨矿量。试验及实操数据显示,将入磨前的矿石粒度从15mm缩小到3mm,在最终产品粒度不变的前提下,可显著减少球磨机的磨矿能耗,提升磨矿效率,降低磨矿成本,间接降低生铁生产成本。
基于上述优化思路,生铁原料超低品位伴生铁磷矿物的破碎筛分干选系统流程,优化为粗中两段破碎+辊磨超细碎+干选抛尾模式,即在矿石入磨前,通过辊磨设备对中碎后矿石进行超细碎,加大入磨粒细度,实现多碎少磨,减少入磨矿量,降低磨矿能耗,达到降本增效、保障生铁原料供应的目的。
生铁原料磁选后的尾矿中含有大量伴生磷矿,综合回收这部分磷矿可进一步提升资源利用率,增加副产品收益,间接缓解生铁生产的成本压力,契合2026年生铁行业竞争中降本增效的核心需求。生铁原料磨选系统的基础工艺流程为:两段磨矿+三段磁选+一段精选+磷矿浮选,其中磷矿浮选环节的成本控制是提升综合回收效益的关键。
常规磷矿浮选工艺要求浮选槽液体温度不低于37℃,若按照此温度进行浮选作业,浮选车间采暖消耗热量高,需配置的采暖炉炉体巨大,采暖设备投资和运营成本居高不下,导致铁尾矿中磷矿的回收成本过高,难以实现经济效益。为降低浮选作业温度而不影响或少影响选别效果,经过多次试验,筛选出新型低温浮选药剂,在不降低磷矿浮选效果的前提下,可将浮选槽液温降低到15℃以下。
通过综合技术经济比较,将磷矿浮选作业温度由37℃调至10~15℃,可获得较好的经济效益。实操中,将磁选流程中得到的磁尾矿作为选磷给矿,在相同药剂制度下,试验多种磷矿低温浮选药剂,最终确定在浮选作业温度为15℃时,选用选磷捕收剂AW-01,固定矿浆pH值为9.5,捕收剂用量为1000g/t,抑制剂水玻璃用量为800g/t,浮选效果最佳。
优化后的最终磷矿浮选工艺流程为:将磁选流程中得到的磁选总尾矿作为选磷给矿,控制浮选作业温度为15℃,采用磁选总尾矿低温浮选磷(一粗一扫三次精选)模式,在不影响浮选效果的情况下,可使铁矿尾矿中磷的浮选成本降低30%以上,进一步提升超低品位伴生铁磷矿物综合回收的经济效益,为生铁生产企业增加额外收益。
生铁原料磨前超细碎和预选抛尾的设备配置需与优化后的工艺流程相匹配,确保各环节高效衔接,提升抛尾效率和矿石回收率,设备具体配置如表1所示,其具体工艺流程图和联系图参照原工艺相关图示。
具体工艺流程为:原矿来矿由汽车翻卸入旋回破碎机进行第一段破碎,破碎后由胶带输送机运至缓冲仓,再转运至圆锥破碎机进行第二段破碎。碎后矿石由胶带输送机运至振动筛进行第一段干式筛分,其中的筛上物由胶带输送机返回到缓冲仓形成闭路循环,筛下物由胶带输送机转运至辊磨机前超细碎缓冲仓,经辊磨机进行超细碎。碎后物料由胶带输送机运至圆振动筛进行第二段干式筛分,其中的筛上物由胶带输送机转运返回至辊磨机前超细碎缓冲仓,经辊磨机再次超细碎,形成又一个闭路循环;筛下物由胶带输送机运至干选机干选,选出的有用矿物(生铁原料铁矿)由胶带输送机运至磨矿仓,再由胶带输送机运至球磨设备进入磨矿工艺流程;干选抛尾料由胶带输送机运至废石仓,再由汽车转运到排土场排弃。
生铁原料铁矿磨选设备的合理配置,直接影响铁矿精粉的产量和品位,进而影响生铁生产的原料质量和成本,设备具体配置如表2所示,其具体工艺流程图和联系图参照原工艺相关图示。
具体工艺流程为:经干选机干选的超细粒粉矿(生铁原料铁矿)由胶带输送机给入磨矿仓,再给入球磨机进行磨矿。返砂经分级机回至磨机形成一段闭路磨矿,分级机溢流进行一段磁选,选别的精矿经高频振网筛筛分和浓缩后进入二段磨矿。二段磨后物料经泵送至高频振网筛筛分,其中的筛上物经二段磁选后进入球磨形成二段闭路磨矿,筛下物经泵送至CTB-1024型磁选机进行精选,选别后精矿再经淘洗磁选机再精选,选别出的精矿通过过滤机脱水,形成生铁生产所需的铁矿精粉。
生铁尾矿伴生磷矿浮选设备的配置需适配低温浮选工艺,确保在降低浮选槽液温的同时,保障磷矿浮选效果和回收率,提升综合回收效益,设备具体配置如表3所示,其具体工艺流程图和联系图参照原工艺相关图示。
具体工艺流程为:生铁原料铁矿磁选后的所有尾矿流入尾矿泵池,再泵送至浓缩机脱水,浓缩后经扫选机扫选。扫选尾矿打入搅拌槽,进入浮选机粗选,扫选选别出的精矿进入浮选机进行三段精选,三段精选选出的精矿经浓密机浓缩脱水,得到最终产品磷精矿滤饼。选别抛出的尾矿跟各级尾矿一起流入尾矿泵池,最终经尾矿泵站泵送至尾矿库,实现尾矿的规范处置。
优化后的超低品位伴生铁磷矿物联合选矿工艺,经过实际生产验证,各环节生产技术指标较原工艺有明显提升,完全适配2026年生铁行业竞争中降本增效、资源高效利用的核心需求,具体实际生产指标如下所示。
从实际生产数据来看,新工艺总处理能力达到720万t/a,超过原设计产能600万t/a的20%,干选甩废率达到15.00%,比常规破碎工艺提高5%以上,入磨矿量减少15%,有效降低了磨矿环节的负荷和成本。同时,球磨机钢球衬板消耗减少20%以上,磨矿负荷降低18%,磨矿效率和磨矿产能均提高20%以上,进一步降低了生铁原料铁矿精粉的生产成本。
在尾矿处理方面,传统磨选工艺大部分尾矿采用湿排尾矿库堆存,因选比高、湿排尾矿量大,造成尾矿库体量过大、建设投资高、建设周期长、环境影响大、运行安全风险高。新工艺因磨前抛除大量干尾矿,减少了入库湿排尾矿量,有效减轻了尾矿库排尾的压力,降低了尾矿堆存成本,契合生铁行业绿色低碳发展的要求。
在伴生磷矿回收方面,低温浮选工艺的应用,大幅降低了浮选槽液温,节约了选厂采暖供热的建设资金,减少了冬季供暖能量消耗,在不影响浮选效果的情况下,使铁矿尾矿中磷的浮选成本降低30%以上,实现了生铁原料伴生资源的综合回收,增加了企业的副产品收益,进一步提升了生铁生产的综合经济效益。
本文围绕2026年生铁行业竞争格局,结合720万t/a实操数据,详细阐述了超低品位伴生铁磷矿物联合选矿工艺的优化思路、核心流程、设备配置及实际应用效果,完整保留所有原始生产数据,为2026年生铁行业降本增效、资源高效利用提供了精准的实操指引和数据支撑,助力企业在激烈的行业竞争中抢占优势。
2026年生铁行业面临供需微幅失衡、产能管控严格、进口铁矿依赖度高的多重压力,降本增效与资源自主可控成为企业核心竞争力的关键。生铁生产原料短缺、超低品位铁矿利用难度大、成本高的问题,长期制约着生铁行业的可持续发展,而联合选矿工艺的优化的成功破解了这一困境。通过磨前超细碎和干式预选抛尾工艺优化,将入磨矿石粒度从15mm缩小至3mm,干选甩废率提升至15.00%,减少入磨矿量15%,磨矿产能提升20%以上,有效降低了生铁原料的磨矿成本;通过磷矿低温浮选工艺优化,将浮选槽液温从37℃降至10~15℃,选用适配低温药剂,使磷浮选成本降低30%以上,实现了生铁尾矿伴生磷矿的低成本综合回收。
优化后的联合选矿工艺,配套合理的设备配置,实现了超低品位伴生铁磷矿物的高效、低成本回收,实际生产中达到720万t/a的处理能力,年产铁精粉56.00万t、磷精粉14.40万t,铁精粉品位63.10%、磷精粉品位33.00%,各项指标均达到预期标准。该工艺不仅拓宽了生铁生产的原料来源,降低了生铁生产成本,还实现了伴生磷矿的综合回收,提升了资源利用率,同时减轻了尾矿库排尾压力,契合绿色低碳发展要求。
对于2026年生铁行业而言,该联合选矿工艺的推广应用,可为更多企业提供可复制、可借鉴的实操方案,助力企业降低生产成本、提升综合效益,推动生铁行业从原料依赖向资源高效利用转型,提升行业资源自主可控水平,促进生铁行业高质量、可持续发展,为行业竞争注入新的发展动力。

